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壓濾機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)及故障處理分析

2016/6/12 14:23:38      點擊:

摘要:根據(jù)壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)特點,對壓濾機(jī)在維護(hù)、保養(yǎng)及故障處理進(jìn)行原因分析,并提出了解決方法。 
  關(guān)鍵詞:壓濾機(jī);維護(hù)保養(yǎng);常見故障;分析解決方法 
  中圖分類號: 
  TB 
  文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 
  文章編號:1672.3198(2013)03.0185.01 
  1 壓濾機(jī)工作原理及結(jié)構(gòu)特點 
  1.1 工作原理 
  壓濾機(jī)主要由傳動部分、濾板部分、壓緊板部分、止推板部分、壓緊裝置(主要是液壓壓緊裝置)、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)及輔助部分組成。濾布裝在濾板兩面,在壓緊裝置作用下,濾板被壓緊在壓緊板和止推板間,每兩塊濾板之間形成一個封閉的濾室,當(dāng)入料泵將物料打入濾室后,在入料壓力下,液相物通過濾布從濾液孔分離出來,固相物料留在濾室內(nèi)逐漸形成濾餅,從而實現(xiàn)物料固液兩分離,入料泵停止給料后,松開壓緊板,卸掉濾餅,至此完成一個工作循環(huán)。 
  1.2 XMZ型壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)特點 
  該型壓濾機(jī)與傳統(tǒng)壓濾機(jī)相比,具有較大的先進(jìn)性: 
 。1)主梁結(jié)構(gòu)采用雙廂式梁結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)壓濾機(jī)(廂式梁式或板式梁)相比,抗彎、抗拉、抗扭強(qiáng)度高,重量輕,增強(qiáng)了主梁綜合性能。 
  (2)濾板壓緊采用雙拖式柱塞缸液壓系統(tǒng),使濾板壓緊時間降低一倍以上,大大提高了壓濾機(jī)的工作效率,傳統(tǒng)式壓濾機(jī)功率為5.5kW,本壓濾機(jī)功率為4kW,節(jié)能效果明顯,液壓馬達(dá)采用先進(jìn)的擺線馬達(dá),該馬達(dá)具有重量輕、體積小、運轉(zhuǎn)可靠等特點。 
  (3)本壓濾機(jī)控制系統(tǒng)采用PLC可編程控制器控制,同時,可根據(jù)要求配置文本顯示器,控制器和文本顯示器通過RS485進(jìn)行通訊,通過文本顯示器顯示運行狀態(tài)、故障報警、工序時間、循環(huán)次數(shù)、壓力等多種數(shù)據(jù),并且可以通過文本顯示器隨時設(shè)定油缸上下限,因此,可以直觀的、及時的掌握壓濾機(jī)的運行情況。 
  2 壓濾機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng) 
  (1)經(jīng)常保持液壓系統(tǒng)整潔,嚴(yán)防雜物浸入而造成故障。 
 。2)壓濾過程中濾布要保持平整,不允許有褶皺,可視情況對濾布進(jìn)行清洗。 
 。3)經(jīng)常檢查濾布,如有破漏,要及時更換、縫補?p補濾布時,應(yīng)將破漏處剪掉,然后縫補,以防止在密封面重疊,增加濾布厚度。 
  (4)定期向軸承注入潤滑脂,向傳動鏈條及軌道淋油,并清除污物。 
  (5)定期給液壓系統(tǒng)補油、換油,并清洗濾油器,以保證液壓系統(tǒng)正常工作。 
 。6)液壓系統(tǒng)油溫低于10℃時,可用加熱器提高油溫。 
  3 壓濾機(jī)工作常見故障及原因分析、解決方法 
  3.1常見故障 
  (1)液壓系統(tǒng)故障。 
 。2)電氣系統(tǒng)故障。 
 。3)其他故障。 
  3.2故障分析 
  3.2.1液壓系統(tǒng)故障分析 
  (1)液壓系統(tǒng)流量不足的原因及處理辦法。 
 、儆捅貌慌庞,檢修油泵。 
 、陧樞蜷y調(diào)定壓力過低或閥芯在開口位置被卡住,檢修順序閥。 
 、蹫V油器堵塞,清洗濾油器。 
  ④油箱油面太低,油泵吸空,應(yīng)補油。 
  ⑤液壓油粘度太大,吸油困難,應(yīng)換油或提高油溫。 
  ⑥泵內(nèi)零件磨損嚴(yán)重,內(nèi)泄大,壓力流量達(dá)不到額定值,檢修或更換油泵。 
 。2)系統(tǒng)壓力不足的原因及處理辦法。 
 、儆捅霉收希瑱z修油泵。 
  ②溢流閥故障,調(diào)整或檢修溢流閥。 
 、塾行孤┨帒(yīng)修好。 
  (3)開始松開濾板時,油缸油管發(fā)生沖擊振動,其原因是單向節(jié)流閥節(jié)流口過大,應(yīng)關(guān)小單向節(jié)流閥節(jié)流口。 
  (4)壓緊板返回后,但不能直接轉(zhuǎn)換為拉板,除電氣故障外,主要是由于油缸內(nèi)空氣未排凈,頭板前移,回程接近開關(guān)處于斷開狀態(tài),處理方法是:擰松放氣螺塞,使油缸活塞往復(fù)運動,排盡空氣。 
  (5)拉板故障:首先是拉板壓力不正確,調(diào)整拉板壓力一般在3-4MPa,其次是拉板速度過快或過慢,對濾板沖擊過大或拉不動濾板,此時應(yīng)調(diào)整調(diào)速閥,拉一塊濾板的時間大約為7-10秒。 
  3.2.2電氣故障分析 
  發(fā)生電氣故障的原因是:導(dǎo)線松脫,接線錯了,元件動作不靈敏或損壞,螺栓松脫,零件碰壞或松動,電路或油路不對應(yīng),壓力繼電器調(diào)的不合適,可調(diào)整的元件未調(diào)整,導(dǎo)致內(nèi)部斷線等。 
  電氣故障的處理,要求電氣人員不僅要熟悉電氣原理圖、電氣元件的性能、還要了解液壓原理圖、壓濾機(jī)的控制及動力傳遞關(guān)系,同時,要了解壓濾機(jī)的工作狀態(tài)及工作過程。根據(jù)故障發(fā)生的時間,在哪一個工作過程中,在哪一個動作時發(fā)生的,判斷故障所在的區(qū)域。對于有些容易發(fā)生的故障,要先去檢查,可以加快排除故障的速度,如導(dǎo)線松脫、壓力繼電器調(diào)的不合適或損壞等。 
  3.2.3其他故障及分析 
  (1)噴漿產(chǎn)生的原因及處理方法。 
  ①濾板邊框密封面夾入料餅,應(yīng)洗清濾布; 
 、跒V布損壞,達(dá)不到密封要求,更換濾布; 
  ③入料濃度太低。適當(dāng)提高入料濃度至500g/l。 
 。2)不成餅的原因及處理方法。 
  ①入料粒度太小,應(yīng)改進(jìn)上道工序; 
 、谌肓狭6忍。锪险承源,過濾性能差,應(yīng)改變物料性質(zhì)(用添加如絮凝劑等方法改善其過濾條件); 
 、廴肓蠞舛忍,成餅時間長,提高入料濃度。 
  (3)濾布損壞太快的原因入料粒度太大,應(yīng)該進(jìn)上道工序。 
 。4)濾液管出黑水的原因是濾布破漏或濾布壓圈安裝不嚴(yán)密。 
 。5)濾板傾斜,其原因是濾板底部積存污泥太多,應(yīng)清洗濾布。 
  4結(jié)束語 
  通過對壓濾機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)及故障分析處理,大大提高壓濾機(jī)的使用效果,從而對洗煤廠的正常生產(chǎn),提高洗煤效率,創(chuàng)收良好的經(jīng)濟(jì)效益都起著重要作用。